2008-09-24  Hilo 行   

黎煥欣

 

這一躺到 Hilo, 是要把擴張成 4 個 band 的 Digital Correclator 及相關的東西帶過去. 另外就是把 mount 的控制給弄好, 這部份大約由顏易程來做.

 

表列來說

 

1. NTU array mount 運動控制器及驅動裝置更新及測試

2. 將多頻道 (4 band) 數位相關器 (Digital Correlator) 裝置並測試

3. NTU AARRAY 本身及週邊整備至可平順使用的狀態.

4. 測試觀測亮源.

 

 

我與顏易程於 8-10 ~ 8-11 搭機前往 Hilo, 在檀香山通關的時候, 因為實在帶了太多東西 (四個大紙箱與幾個超重的行李箱. 因為沒有足夠的證明文件可以免稅, 所以大紙箱都被扣在海關. 後來我們寫了一堆文書, 證明這些東西真的是研究設備, 不是商用行為, 才免稅放行. 一個星期後才拿到. 以後還是要拿一些文書來證明我們真的是來做研究的, 不是要來拿東西來賣的.

 

不過行李箱內還是有一些我們要帶的設備與零件, 還是可以做一些事, 總之並沒有拖到時程就是了. 倒是自己吃到壞掉的吐司. 食物中毒, 上了山後幾乎虛脫脫水, 下山二個星期都只能吃稀飯, 有些辛苦就是了

 

, NTU ARRAY mount 運動控制器及驅動裝置更新及測試

 

這一部份主要由顏易程完成, 我在裝設及操控程式部份協助. 下圖是他在裝設地平旋轉軸驅動模組的情形.

 

接著是裝他設俯仰軸驅動器的情形

 

最後, 在我們來之前, 闕老師他們已經先壂高了 20 公分. 再配上先的控制驅動系統, 可以在低角度操作, 而且透過這次更換的先進控制器, 配合顏易程的程式. 它整個是可以追蹤及定位星體, 而爾後的觀測中得到非常大的助益. 下圖就是低角觀測的樣態, 可以到仰角近 30 度 (希望, 堆在底板上的東西還是要再排列一下)

 

 

顏易程經過幾度的修正, 他的程式控制已經做得相當不錯了. 現在是 mount instric 的問題, 包含不可再現的 backlash. 都要一些特定的操作程序來解決.

下圖就是利用 The Sky 直接定位月球後, 望遠鏡就直接指向月球了

 

 

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. 將多頻道 (4 band) 數位相關器 (Digital Correlator) 裝置並測試

上次的裝設是以一個頻段 (band) 為測試. 這次則是嘗試 4 band 一起裝設, Hilo 測試的時候, 當時還沒有送來第四個, 就只有是三個一起測試.

 

等到 Rober 老師將第四個 RACK 架到了, 因為時間不多, 就直接到 Site 組合, 直接測試了四個 band 一起動作看有什麼問題.

 

 

 

不過也發現單一的電腦, 要在 10Hz 的取樣率下工作有問題. 最後到系統的取樣電路主頻降低降至 5Hz, 它的工作就非常順了. 而後它的前方再輸入 fiber link 的信號就可以工作了.

 

, NTU AARRAY 本身及週邊整備至可平順使用的狀態.

如上次觀測, 要使所有的系統平順, 有好幾個部份要穩定住, 跟上次一樣的問題還是要改進. 當然這次已經改進了不少, 但當要求觀測如行星之類弱源的時候, 整個系統的穩定性要求更高.

1.      發電機: 這次修好了一個柴油發電機及一個汽油發電機, 汽油發電機的問題比較單純, 只是一個電容損毀, 換了就正常了. 柴油發電機的問題比較多, 闕老師花了一段時間修它, 有正常工作了一段時間, 但最後還是停掉了. 只好另外從 Waimea買了一台 7000W 的七號機. 現在一共是三台汽油發電機, 可以正常工作.

2.      電源板曝露在外, 接點可以沒有接好或電線的接觸不良, 造成系統不穩定.

3.      電源線雜亂, 造成操作上的危險性, 重新整理後配線的狀況比較清楚.

4.      冷凍機的冷却水在每一次操作前要加滿水 (似乎有漏水). 可以防止冷凍機過埶自動關機.

 

, 做亮源的標準觀測及校正

主要是看太陽及月亮, 都得到了清楚的干涉條紋, 下圖是正在觀測時, 螢幕上出現 fringe 的場景.

 

這是月球經過一次 PASS 的 fringe

 

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, 木星標準源的觀測

當整個系統比較穩定後, 我們終於可以觀測木星.

 

但初始的資料實在是很難看得出有信號在裡面.

 

 

 一直到回到台灣做後續的資料處理, 才得到比較滿意的結果. 也證實了 NTU ARRAY 基本上是可以運作的. 下圖是木星經過左右各兩次橫移, 在對應的 pair 中看到的 fringe.

 

結論及待改進事項

 

1.      NTU Array 的性能初步獲得確認

2.      Site 的天氣狀況不好. 可觀測時間很少. 使得調整系統的機會不多, 有可能要再找一個比較適合的地方.

3.      NTU Array 的性能已經證實可以達到當初的需求, 但操作仍有不穩定的現象, 還要加以改進.

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