2008-11-18 Hilo 行報告 黎煥欣
這是這次 Hilo 行給學校的報告
目地
1. 將 NTU AARRAY 本身及週邊整備至可平順使用的狀態.
2. 嘗試全面運轉
3. 測試觀測亮源., 並多取一些資料供回來分析.
4. 將一些零件帶回, 準備更新一部份的設備.
過程
一, 將 NTU ARRAY 系統儘量進入全面操作的狀態
因為上次 Fiber Link 未能有足夠的量做多 band 的觀測. 這次則是想要僅量提高同時使用的設備數目. 滕曉峄在我之前一週己經先過去, 僅可能的把 Fiber Link 的幾個元件都修復至可用的狀況. 而我則是將數位相關器及其它所有東西弄好. 看能否僅量接近全面操作的情況..
1. Fiber Link parts 的repair
2, 將數位相關器再備妥一個band,
原來己經有兩個 band 可以操作
但 band 1 因為老鼠排泄物污染, 使得控制板失效, band1 就不能用了. 而 band4 的部份零件因為在台灣要支援測試, 還拿不過來. 所以就設法把 band1 修好. 不過因為空間的侷促及馬上就要搬遷的關係. 沒法子做得很漂亮, 只能堆在邊邊
而且也發現有皮子接觸不良. 經過一番折騰, 總算讓 3 個band 所有的 FPGA 都正常操作.
----------------------------------------------------------------------------
3. 氦冷凍機一直沒法正常開啟. 都會過熱跳掉, 冷却水熱得像洗澡水. 兩台其中一台就乾脆再也開不了機. 我們就把冷却風扇由房間拿到 mount 下, 發現裡面根本沒有水, 或水沒有在流動. 重新把水加滿, 水冷却才正常, 水溫也不再高昇
但是那一台仍然開不了機, 推測是它的水溫計己經 burn out 了.
因為水冷却己經穩定下來, 而我們沒有時間找 spare parts. 我就決定將水溫跳掉的系統 bypass. 如下圖移動了一根控制線. 強制操作. 不過還是留下了主過電流過載保護系統.
當然這個樣子操作就要時時注意水溫及操作電流. 但後來的幾次操作, 都能順利降溫. 讓接收機系統可以操作.
------------------------------------------------------------------------------------
4, mount 操作程式的改進
原來 Drift 的動作都是用手在操作. 但繁複的動作很容易操作錯誤. 所以加進了自動掃描的功能. 並且也加入了可以每秒記錄位置到檔案內的功能.
下面就是用自動 Swap 的功能. 自動掃描這一次的目標之一: M1 Crab Nebula
----------------------------------------------------------------------------
5, 廣角尋星攝影機的重置
原來它是放在 platform 的對角側. 拍到的影像一直在振動, 本來以為是風吹的因素. 後來才發現是冷涷機的振動造成. 所以還是擺到與主尋星鏡一起. 影像就穩定多了. 下圖是它拍 M1, 曝光 2 sec 的結果. 而整個星場約為 draft scan 所
需的兩倍, 以後針對不可見目標. 可以有足夠的場星來標定.
下面是主尋星鏡所拍到的 M1, 這是曝光 10 秒的結果. 在 drift 的情況就看不到它了. 廣角尋星鏡的能力在這個時候就非常重要了.
--------------------------------------------------------------------------
6. 全面性的檢查各頻道的功率輸出及線性範圍
到了這一次測試, NTU array 才有足夠的 fiber link 可以將信號引到控制室, 也才可以全面的檢查各個 IF 輸出到控制室的情形. 原來是用一個 2.4G Hz 的訊源, 抓出了所有的 fiber link 不對的地方. 後來再利用它觀測月球. 確認功率的變化值可以傳回控制室內的數位相關器.
---------------------------------------------------------------------------------------
三, 觀測亮源
這一次的主要觀測目標為 Jupiter, Uranus, M1, Saturn. 四個, 這些目標都很暗, 無法直接看到它的 fringe. 都是記錄下來拿回台灣分析. 當然也有看月球, 確認相關器及 RF 的工作正常. 當中也有發生 Recv 2,3 明明有功率信號, 但沒有干涉信號的情形. 才發現 Wlash function 接收 IC 燒毀, 沒有順利送至 LO 模組.只好也是 bypass 解決. 確認基本的工作正常.
結論及待改進事項
1. 初步嘗試近乎全面運轉 NTU ARRAY 的系統., 得到很多運作經驗.
2. 許多週邊系統都仍在不穩定的狀態, 需要再想法子加強穩定性.
3. 這一次有幾個好天氣, 讓 NTU Array 可以得到較長的測試觀測時間及系統的檢查. 但這就呈現了如 NTU Array 的複雜系統, 要全面操作時. 太多的檢查項目及確認事項. 遠超出兩個操作人員的負荷, 必須要建立快速, 可靠的監測及操作的軟硬體界面